项目基本情况Basic information of the project
目前大庆油田处于"油气当量4000万吨稳产"关键时期, "以气补油,天然气快速上产"是油田稳产的最有效途径之一。徐深1区块是深层已开发气藏的主力区块之一,投入开发以来已稳产4年,但目前存在压力下降快、出水井多,Ⅲ和Ⅳ类井油压已经接近管网压力且占比高,稳产面临严峻挑战。因此,急需开展气藏潜力评价,并开展优化部署研究,为区块稳产提供保证,为天然气上产提供支撑。
项目取得的主要创新成果是:一、创新形成了火山岩"三级"火山体描述方法,厘清了火山体与期次的关系,精细描述了徐深1区块火山岩和致密砂砾岩的储层发育特征,发现外扩火山岩面积9.10km2,进一步评价储量,发现了新增储量76.45亿方(其中营一段59.08亿方,营四段17.37亿方);二、首次研究建立了火山岩气藏剩余潜力评价方法,分别研究连通井组和单井的动用储量情况,评价含气面积内剩余潜力48.14亿方(其中营一段4.68亿方,营四段43.46亿方);三、创新形成了一套适合开发潜力区优化部署的方法,首次在火山岩方案设计中引入滚动扩边的思路,按照"滚动外扩、有序甩开"的原则,在徐深1区块潜力区开展有利部署区块优选动用排序,建立了井型选择标准,实现了滚动扩边方案井位的优化部署,共部署井位14口。
应用课题的研究成果,徐深1区块滚动扩边方案实施井全部获工业气流,钻井成功率100%,首批实施9口井建成产能规模3.63×108m3/a,产能规模符合率117.89%。水平井产能达到了周边直井的3倍以上。火山岩储层直井初期产能一般介于9~10×104m3/d,1口水平井产能达到30×104m3/d,砾岩储层2口水平井产能初期产能达到8~10×104m3/d。单井钻遇火山岩顶面构造误差5~15m,钻遇火山岩厚度误差2~14m,3口水平井储层钻遇率达到60%~70%。为徐深气田扩边增储和致密砂砾岩有效动用提供了有效的技术支撑。
对目前全部投产的9口井进行经济评价,截止到2017年4月底,累计产气2.63亿方,实现利润1.56亿元万元。应用全生命周期评价法,对9口井进行经济评价,评价期20年,累计利润15.28亿元,方案经济效益较好。
课题研究期间在国内核心期刊及会议共发表论文6篇。
大庆油田深层徐深8、9、21等区块火山岩气藏已投入开发的储量642.89亿方,同样面临气藏精细描述及剩余潜力评价问题,并且还有火山岩探明未开发储量1400亿方,由于受火山岩横向变化快等因素影响,有效储层的描述不清楚,长期以来一直未能得到有效开发。 本课题的研究成果,为上述致密天然气储量的挖潜及有效动用探索了有效途径,提供了有力的技术支撑,经济效益显著,社会效益明显,具有良好的推广应用前景。
管理团队与技术团队Management team and technical team
大庆油田有限责任公司勘探开发研究院
效益分析Benefit analysis
该项目为储备库项目资源,暂无效益分析内容。